在年末岁首新旧交替之际,仪化PTA生产中心又取得新的进步:两套装置2010年生产104.12万吨PTA,超额完成生产任务2.12万吨;综合能耗同比下降1.67%;两套装置有效产能利用率分别达到102.64%和105.21%。这组数据的刷新,更凝聚着中心360多名员工的艰辛付出。
精细管理,挑战产能极限
多生产一吨PTA,就是多为公司缓解一份成本压力。面对102万吨的重任,PTA中心通过精细管理,擂响了向104万吨产量进军的战鼓。
仪化PTA生产中心充分利用动力中心提供的氧气,解决空压机能力瓶颈,弥补了夏季运行负荷不足的缺陷 。中心特别强化了高负荷运行下的生产管理,对操作人员进行高负荷运行应急处理能力培训,利用每天的生产例会、每周的调度例会、每月的装置排差会,及时解决和处理工作中出现的问题,掌握生产动态。针对PTA装置高温、高压、易燃、易爆特点,中心以强化五大纪律为契机,制定了装置安全运行重要控制点管理细则,加大检查考核力度,两套装置工艺参数合格率,平稳率都达到99%以上。为了降低设备故障和检修费用,中心推进“双十”达标考核, 2010年前10名总检修次数同比又降低了47次, 避免了3次以上的非计划停车,有效地达到了设备长周期运行的目的。
技术创新,不断超越自我
PTA中心各项指标已经连续4年保持国内行业领先,如何在新的技术发展面前保持高水平?如何能在2010年升负荷运行下保持稳定运行?去年2月11日,中国石化报在一版头条报道了《PTA装置:仪化立标 扬子赶超》的报道。当天下午,PTA生产中心就向各装置、工区、室发出关于立即组织“扬子挑战,我们怎么办?”大讨论活动的通知,组织职工认真学习中国石化报的这篇报道,联系实际展开讨论,查找存在的问题与不足,个人与个人,班组与班组,装置与装置之间,进一步细化比学赶帮超活动的具体措施。通过大讨论,中心形成了共识:只有不断实现技术进步、提升装置运行水平和节能降耗能力,才能不断降低PTA生产成本,提升产品的竞争力,才能一直扛着红旗不放。
2010年,该中心深化对标、创标管理,大力开展了“四减”“ 四降”活动,即减少非计划停车、减少“三违”次数、减少工艺波动、减少设备检修频次和优化降耗、技改降耗、管理降耗、操作降耗,一项一项去抠消耗、降成本、增效益。生产技术部门和综合办公室定期追踪国内外PTA同类装置产能、物耗、能耗、质量、成本等指标的先进水平,确立新的追赶目标。二套装置通过改造,投用压力过滤机,取代原来的压力离心机,能降低电耗1000kw/h。全年电耗同比下降5.77%。脱盐水消耗下降10t/h。工艺设备人员共同攻关草酸盐离心机回收系统,摸索优化酸洗碱洗方式、频率,改进检修方法,通过努力该系统投用率从2009年92.84%提高到现在的93.8%,全年多回收液体醋酸钴催化剂约28吨,价值人民币40多万元。
创新思路,管理促进发展
仪化PTA生产中心还常年设立技术创新奖、职工贡献奖和管理创新奖,以及一人一事的一次性奖励,利用宣传栏、副班学习、座谈会、个别谈心等形式开展责任意识和奉献意识的教育,引导职工充分理解严格管理、提高执行力,以及个人和企业共同进步的含义,使职工的的工作激情成为中心永续发展的动力。中心还开辟了岗位课堂、师徒结对、脱产培训等9种学习渠道,将个人成长与企业发展有机结合,营造出终身学习的良好氛围。中心党委积极组织开展了党员“星”级评比、“我为发展献一计”活动,引导职工围绕安全生产、精细管理、降本增效、科技创新、有效发展等内容提建议,想对策。动力装置氢氧站岗位开展的“安全生产、青年争先” 主题实践活动,使该站的安全运行在全国水电解制氢行业中名列前矛;化工罐区大力开展“双促”活动,实现了安全管理的“六个零”目标。2010年,该中心共有78人次获得技术创新等奖项,共征集安全、我为发展献一计和交通安全合理化建议628条,均逐条落实,为装置稳产高产提供了保证。
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